火電機組脫硫GGH壓差高原因剖析。
內(nèi)容簡介:脫硫系統(tǒng)大旁路封堵后,GGH一旦壓差高甚至堵塞,必須停爐沖洗。所以,防止GGH壓差高、堵塞是急待解決的問題。筆者以華電國際鄒縣電廠5號機組脫硫系統(tǒng)為例進行分析和探討。
針對煙氣回轉(zhuǎn)再生式氣汽換熱器(GGH)壓差高造成風煙系統(tǒng)阻力大幅升高,繼而影響機組正常運行的情況,從脫硫GGH運行狀況分析,探討了GGH堵塞的原因,得出解決GGH壓差高的方法。
我國火電機組脫硫系統(tǒng)部分火電廠設(shè)有煙氣回轉(zhuǎn)再生式氣汽換熱器(GGH),GGH壓差高會造成風煙系統(tǒng)阻力大幅升高,風機電耗高,嚴重時會出現(xiàn)風機喘振、機組帶負荷受限,甚至會造成機組被迫停運。脫硫系統(tǒng)大旁路封堵后,GGH一旦壓差高甚至堵塞,必須停爐沖洗。所以,防止GGH壓差高、堵塞是急待解決的問題。筆者以華電國際鄒縣電廠5號機組脫硫系統(tǒng)為例進行分析和探討。
1運行情況
該電廠5號鍋爐脫硫GGH投運以來因壓差高帶來的異常情況較多,威脅機組的安全、經(jīng)濟環(huán)保運行。
以2013年為例,5號鍋爐脫硫GGH因積灰造成電機過電流跳閘一次,造成增壓風機及吸風機喘振一次;機組帶負荷受限及降負荷沖洗,共影響發(fā)電量846.5x104kW˙h;脫硫大旁路共開啟12次,其中因GGH積灰堵塞原因開啟大旁路6次,占總次數(shù)的50%。所以脫硫GGH壓差高、堵塞是影響脫硫系統(tǒng)可靠運行的重要因素,必須尋找解決辦法。
2GGH壓差高的原因分析
脫硫GGH壓差高的主要原因是煙氣攜帶漿液量大,附著在GGH蓄熱元件上的漿液粘灰,若吹灰方式不合適,會造成GGH堵塞。隨著長時間運行,堵塞情況會越來越嚴重。
造成脫硫GGH堵塞的主要原因一般有:
(1)電除塵效率低,電除塵不能達到預(yù)期的除塵效率。
脫硫進口煙塵含量就是煙塵進入脫硫系統(tǒng)的數(shù)量。大量的煙塵進入脫硫系統(tǒng)會造成除霧器和GGH的堵塞。
電除塵出口煙塵設(shè)計質(zhì)量濃度小于150mg/m3,目前電除塵出口實際煙塵質(zhì)量濃度在140mg/m3左右?!渡綎|省火電廠大氣污染物排放標準》規(guī)定,自2013年9月1日起,煙塵排放質(zhì)量濃度要低于30mg/m3。雖然該鍋爐電除塵出口煙塵含量低于設(shè)計標準,但是仍然偏高,遠遠沒有達到政府要求的排放標準,有待進一步降低煙塵排放量,減輕GGH粘灰程度。
(2)吸收塔液位控制過高或漿液起泡。
吸收塔長期處于高液位運行時,漿液表面會產(chǎn)生大量的泡沫,而液位測量儀無法反映出液面上虛假的部分,造成泡沫從吸收塔原煙氣入口倒流回GGH(或煙氣攜帶漿液量大),導(dǎo)致GGH堵塞。高溫原煙氣穿越GGH時,原煙氣中的粉塵吸附在泡沫上,隨著泡沫水分被蒸發(fā)進而粘附在換熱元件表面;此外,泡沫中攜帶的石灰石和石膏顆粒粘附在換熱元件表面結(jié)成硬殼。
脫硫系統(tǒng)投產(chǎn)初期,吸收塔液位在10.5m左右,目前控制范圍為9.1-9.5m。由于脫硫入口SO2質(zhì)量濃度一般在2000-2900mg/m3,長期高于設(shè)計值(校核煤種為1916mg/m3),高負荷期間經(jīng)常運行3臺漿液循環(huán)泵,造成漿液攜帶量大,GGH容易堵塞、壓差高。
(3)除霧器除霧效果差。
除霧器除霧效果不佳的表現(xiàn)為:
①除霧器出現(xiàn)沖洗水壓力低、沖洗閥不嚴等缺陷時,容易造成除霧器折角處積液結(jié)垢、堵塞。煙氣偏流攜帶石膏漿液進入GGH凈煙氣側(cè),換熱元件加熱蒸發(fā)掉水分后粘附在換熱元件表面,時間長了就結(jié)成硬垢。
②除霧器噴淋層的噴嘴損壞或積液結(jié)垢、堵塞等,除霧器表面清潔效果差,煙氣攜帶石膏漿液經(jīng)過除霧器時,有部分石膏漿液堆積在除霧器折角處結(jié)垢、堵塞;還有部分偏流的煙氣攜帶石膏漿液進入GGH凈煙氣側(cè),在換熱元件加熱蒸發(fā)掉水分后粘附在換熱元件表面,時間長了就結(jié)成硬垢。
2013年8月開啟脫硫大旁路、退出脫硫系統(tǒng),檢查發(fā)現(xiàn)吸收塔上層一噴淋支管(對應(yīng)SA漿液循環(huán)泵)上部破損一孔洞,尺寸約200mmx100mm。脫硫系統(tǒng)運行過程中脫硫漿液向上噴出,同時該噴淋支管對應(yīng)下層除霧器損壞4塊、上層除霧器1塊局部損壞,上層北側(cè)4排除霧器表面局部積存漿液,煙氣攜帶的石膏漿液量增加,這些漿液通過GGH時會粘附在蓄熱元件上,加劇了蓄熱元件通道的堵塞。
(4)GGH吹灰效果差。
GGH吹灰壓力低、吹灰次數(shù)少時,會造成吹灰效果差,GGH積灰結(jié)垢會越來越嚴重。
目前該廠5號鍋爐脫硫GGH設(shè)有壓縮空氣吹掃和高壓沖洗水,無蒸汽吹灰器和高聲強吹灰器,GGH吹灰效果就相對差一些。
(5)脫硫系統(tǒng)若長期不能正常出廢水,造成Cl-含量超標,會嚴重威脅到脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
鈣離子、氯離子和硫酸根離子不利于石灰石的溶解。氯離子通過煙氣和回流水進入吸收塔系統(tǒng),鈣離子由吸收塔帶入系統(tǒng),而硫酸根離子則由亞硫酸氧化而來,漿液中氯離子含量由廢水排放量加以控制。應(yīng)加強廢水排放控制塔內(nèi)泡沫的量,減少漿液攜帶進入GGH的可能。
(6)煤質(zhì)差,燃煤量大,導(dǎo)致煙氣流速高,漿液攜帶量大。
2013年,入爐煤熱值接近設(shè)計煤種,不存在煤質(zhì)差造成煙氣體積流量大的問題。5號機組滿負荷運行時煙氣流量在160x104m3/h左右,遠低于設(shè)計值289x104m3/h。
(7)其他原因。
如GGH換熱元件偏高、過于緊湊,pH值超范圍、高壓沖洗水壓力低等問題,都會引起GGH堵塞。
GGH蓄熱元件為2013年2月更換的大波紋、易沖洗的蓄熱元件。
(8)增壓風機入口負壓與脫硫GGH壓差高的關(guān)系。
2013年5月20日進行了增壓風機入口負壓調(diào)整試驗,將增壓風機入口負壓由-466Pa降至-200Pa后,煙氣流量無變化。增壓風機、吸風機為串聯(lián)運行,在機組負荷不變的情況下,增加任一臺風機的出力、降低另一臺風機的出力,都不會影響煙氣流量。因煙道截面積為一定值,煙氣流速也不會改變,不會增加漿液攜帶量。所以,GGH壓差高與增壓風機入口負壓設(shè)定應(yīng)該沒有太大的關(guān)系。
3脫硫GGH壓差高解決辦法
解決脫硫GGH壓差高、易堵塞的問題的措施為:
(1)電除塵改造,降低煙塵排放量。
鑒于該廠600MW機組電除塵后煙塵質(zhì)量濃度較高(140mg/m3左右),脫硫系統(tǒng)大約吸收煙塵110mg/m3,提高電除塵效率、降低煙塵含量是解決GGH壓差高的關(guān)鍵。
(2)增加高聲強吹灰器、蒸汽吹灰器。
高聲強吹灰器通過共振作用,能夠有效去除GGH蓄熱元件表面的浮灰。蒸汽吹灰器能夠較好地吹走GGH蓄熱元件上的粘附物。5號機組計劃利用封堵脫硫大旁路的機會,增加高聲強吹灰器和蒸汽吹灰器,改善GGH的吹灰效果,降低發(fā)生堵塞的機率。
(3)做好設(shè)備維護工作。
機組運行期間,應(yīng)做好GGH吹灰器、除霧器噴淋、高壓沖洗水系統(tǒng)等設(shè)備的檢修維護工作,降低故障率,提高附屬設(shè)備可靠性,保證GGH的沖洗、吹灰效果。
機組停運后,要制定周密的檢修計劃,對吸收塔內(nèi)部除霧器、GGH等設(shè)備進行徹底排查,不留檢修死角,消除設(shè)備缺陷,確保機組啟動能夠長期連續(xù)運行。
(4)嚴密監(jiān)視GGH、除霧器壓差變化趨勢,根據(jù)情況適當增加吹灰頻次和沖洗時間。
GGH高壓水沖洗時要開啟煙道放水門,放掉存水;GGH高壓水沖洗后要投入壓縮空氣吹掃,吹干蓄熱元件上的存水,減少粘灰,保證沖洗效果。
(5)改善吸收塔除霧器的除塵效果,在吸收塔出口增加一級除霧器(如靜電除霧器),減少漿液攜帶。
(6)提高吸收塔噴淋效果,控制燃煤硫分,使煙氣中的SO2與漿液充分反應(yīng),減少啟動第3臺漿液循環(huán)泵的次數(shù)。
4結(jié)語
目前,漿液循環(huán)泵運行臺數(shù)與煤質(zhì)有很大關(guān)系,鍋爐燃煤硫分越低、脫硫系統(tǒng)入口SO2含量越低,就可以減少漿液循環(huán)泵運行臺數(shù)。因此,嚴格執(zhí)行摻配摻燒方案、保證脫硫系統(tǒng)低硫運行,對延緩GGH壓差升高也有很大幫助。
轉(zhuǎn)載請說明來自西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)官方網(wǎng)站:http://www.weixin123456789.com/zixun/weixiubaoyang120.html
我國火電機組脫硫系統(tǒng)部分火電廠設(shè)有煙氣回轉(zhuǎn)再生式氣汽換熱器(GGH),GGH壓差高會造成風煙系統(tǒng)阻力大幅升高,風機電耗高,嚴重時會出現(xiàn)風機喘振、機組帶負荷受限,甚至會造成機組被迫停運。脫硫系統(tǒng)大旁路封堵后,GGH一旦壓差高甚至堵塞,必須停爐沖洗。所以,防止GGH壓差高、堵塞是急待解決的問題。筆者以華電國際鄒縣電廠5號機組脫硫系統(tǒng)為例進行分析和探討。
1運行情況
該電廠5號鍋爐脫硫GGH投運以來因壓差高帶來的異常情況較多,威脅機組的安全、經(jīng)濟環(huán)保運行。
以2013年為例,5號鍋爐脫硫GGH因積灰造成電機過電流跳閘一次,造成增壓風機及吸風機喘振一次;機組帶負荷受限及降負荷沖洗,共影響發(fā)電量846.5x104kW˙h;脫硫大旁路共開啟12次,其中因GGH積灰堵塞原因開啟大旁路6次,占總次數(shù)的50%。所以脫硫GGH壓差高、堵塞是影響脫硫系統(tǒng)可靠運行的重要因素,必須尋找解決辦法。
圖1為脫硫大旁路開啟次數(shù)分類匯總。
2GGH壓差高的原因分析
脫硫GGH壓差高的主要原因是煙氣攜帶漿液量大,附著在GGH蓄熱元件上的漿液粘灰,若吹灰方式不合適,會造成GGH堵塞。隨著長時間運行,堵塞情況會越來越嚴重。
造成脫硫GGH堵塞的主要原因一般有:
(1)電除塵效率低,電除塵不能達到預(yù)期的除塵效率。
脫硫進口煙塵含量就是煙塵進入脫硫系統(tǒng)的數(shù)量。大量的煙塵進入脫硫系統(tǒng)會造成除霧器和GGH的堵塞。
電除塵出口煙塵設(shè)計質(zhì)量濃度小于150mg/m3,目前電除塵出口實際煙塵質(zhì)量濃度在140mg/m3左右?!渡綎|省火電廠大氣污染物排放標準》規(guī)定,自2013年9月1日起,煙塵排放質(zhì)量濃度要低于30mg/m3。雖然該鍋爐電除塵出口煙塵含量低于設(shè)計標準,但是仍然偏高,遠遠沒有達到政府要求的排放標準,有待進一步降低煙塵排放量,減輕GGH粘灰程度。
(2)吸收塔液位控制過高或漿液起泡。
吸收塔長期處于高液位運行時,漿液表面會產(chǎn)生大量的泡沫,而液位測量儀無法反映出液面上虛假的部分,造成泡沫從吸收塔原煙氣入口倒流回GGH(或煙氣攜帶漿液量大),導(dǎo)致GGH堵塞。高溫原煙氣穿越GGH時,原煙氣中的粉塵吸附在泡沫上,隨著泡沫水分被蒸發(fā)進而粘附在換熱元件表面;此外,泡沫中攜帶的石灰石和石膏顆粒粘附在換熱元件表面結(jié)成硬殼。
脫硫系統(tǒng)投產(chǎn)初期,吸收塔液位在10.5m左右,目前控制范圍為9.1-9.5m。由于脫硫入口SO2質(zhì)量濃度一般在2000-2900mg/m3,長期高于設(shè)計值(校核煤種為1916mg/m3),高負荷期間經(jīng)常運行3臺漿液循環(huán)泵,造成漿液攜帶量大,GGH容易堵塞、壓差高。
(3)除霧器除霧效果差。
除霧器除霧效果不佳的表現(xiàn)為:
①除霧器出現(xiàn)沖洗水壓力低、沖洗閥不嚴等缺陷時,容易造成除霧器折角處積液結(jié)垢、堵塞。煙氣偏流攜帶石膏漿液進入GGH凈煙氣側(cè),換熱元件加熱蒸發(fā)掉水分后粘附在換熱元件表面,時間長了就結(jié)成硬垢。
②除霧器噴淋層的噴嘴損壞或積液結(jié)垢、堵塞等,除霧器表面清潔效果差,煙氣攜帶石膏漿液經(jīng)過除霧器時,有部分石膏漿液堆積在除霧器折角處結(jié)垢、堵塞;還有部分偏流的煙氣攜帶石膏漿液進入GGH凈煙氣側(cè),在換熱元件加熱蒸發(fā)掉水分后粘附在換熱元件表面,時間長了就結(jié)成硬垢。
2013年8月開啟脫硫大旁路、退出脫硫系統(tǒng),檢查發(fā)現(xiàn)吸收塔上層一噴淋支管(對應(yīng)SA漿液循環(huán)泵)上部破損一孔洞,尺寸約200mmx100mm。脫硫系統(tǒng)運行過程中脫硫漿液向上噴出,同時該噴淋支管對應(yīng)下層除霧器損壞4塊、上層除霧器1塊局部損壞,上層北側(cè)4排除霧器表面局部積存漿液,煙氣攜帶的石膏漿液量增加,這些漿液通過GGH時會粘附在蓄熱元件上,加劇了蓄熱元件通道的堵塞。
除霧器運行故障情況見圖2。
(4)GGH吹灰效果差。
GGH吹灰壓力低、吹灰次數(shù)少時,會造成吹灰效果差,GGH積灰結(jié)垢會越來越嚴重。
目前該廠5號鍋爐脫硫GGH設(shè)有壓縮空氣吹掃和高壓沖洗水,無蒸汽吹灰器和高聲強吹灰器,GGH吹灰效果就相對差一些。
(5)脫硫系統(tǒng)若長期不能正常出廢水,造成Cl-含量超標,會嚴重威脅到脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
鈣離子、氯離子和硫酸根離子不利于石灰石的溶解。氯離子通過煙氣和回流水進入吸收塔系統(tǒng),鈣離子由吸收塔帶入系統(tǒng),而硫酸根離子則由亞硫酸氧化而來,漿液中氯離子含量由廢水排放量加以控制。應(yīng)加強廢水排放控制塔內(nèi)泡沫的量,減少漿液攜帶進入GGH的可能。
(6)煤質(zhì)差,燃煤量大,導(dǎo)致煙氣流速高,漿液攜帶量大。
2013年,入爐煤熱值接近設(shè)計煤種,不存在煤質(zhì)差造成煙氣體積流量大的問題。5號機組滿負荷運行時煙氣流量在160x104m3/h左右,遠低于設(shè)計值289x104m3/h。
(7)其他原因。
如GGH換熱元件偏高、過于緊湊,pH值超范圍、高壓沖洗水壓力低等問題,都會引起GGH堵塞。
GGH蓄熱元件為2013年2月更換的大波紋、易沖洗的蓄熱元件。
(8)增壓風機入口負壓與脫硫GGH壓差高的關(guān)系。
2013年5月20日進行了增壓風機入口負壓調(diào)整試驗,將增壓風機入口負壓由-466Pa降至-200Pa后,煙氣流量無變化。增壓風機、吸風機為串聯(lián)運行,在機組負荷不變的情況下,增加任一臺風機的出力、降低另一臺風機的出力,都不會影響煙氣流量。因煙道截面積為一定值,煙氣流速也不會改變,不會增加漿液攜帶量。所以,GGH壓差高與增壓風機入口負壓設(shè)定應(yīng)該沒有太大的關(guān)系。
3脫硫GGH壓差高解決辦法
解決脫硫GGH壓差高、易堵塞的問題的措施為:
(1)電除塵改造,降低煙塵排放量。
鑒于該廠600MW機組電除塵后煙塵質(zhì)量濃度較高(140mg/m3左右),脫硫系統(tǒng)大約吸收煙塵110mg/m3,提高電除塵效率、降低煙塵含量是解決GGH壓差高的關(guān)鍵。
(2)增加高聲強吹灰器、蒸汽吹灰器。
高聲強吹灰器通過共振作用,能夠有效去除GGH蓄熱元件表面的浮灰。蒸汽吹灰器能夠較好地吹走GGH蓄熱元件上的粘附物。5號機組計劃利用封堵脫硫大旁路的機會,增加高聲強吹灰器和蒸汽吹灰器,改善GGH的吹灰效果,降低發(fā)生堵塞的機率。
(3)做好設(shè)備維護工作。
機組運行期間,應(yīng)做好GGH吹灰器、除霧器噴淋、高壓沖洗水系統(tǒng)等設(shè)備的檢修維護工作,降低故障率,提高附屬設(shè)備可靠性,保證GGH的沖洗、吹灰效果。
機組停運后,要制定周密的檢修計劃,對吸收塔內(nèi)部除霧器、GGH等設(shè)備進行徹底排查,不留檢修死角,消除設(shè)備缺陷,確保機組啟動能夠長期連續(xù)運行。
(4)嚴密監(jiān)視GGH、除霧器壓差變化趨勢,根據(jù)情況適當增加吹灰頻次和沖洗時間。
GGH高壓水沖洗時要開啟煙道放水門,放掉存水;GGH高壓水沖洗后要投入壓縮空氣吹掃,吹干蓄熱元件上的存水,減少粘灰,保證沖洗效果。
(5)改善吸收塔除霧器的除塵效果,在吸收塔出口增加一級除霧器(如靜電除霧器),減少漿液攜帶。
(6)提高吸收塔噴淋效果,控制燃煤硫分,使煙氣中的SO2與漿液充分反應(yīng),減少啟動第3臺漿液循環(huán)泵的次數(shù)。
4結(jié)語
目前,漿液循環(huán)泵運行臺數(shù)與煤質(zhì)有很大關(guān)系,鍋爐燃煤硫分越低、脫硫系統(tǒng)入口SO2含量越低,就可以減少漿液循環(huán)泵運行臺數(shù)。因此,嚴格執(zhí)行摻配摻燒方案、保證脫硫系統(tǒng)低硫運行,對延緩GGH壓差升高也有很大幫助。
轉(zhuǎn)載請說明來自西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)官方網(wǎng)站:http://www.weixin123456789.com/zixun/weixiubaoyang120.html
以上內(nèi)容由西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)網(wǎng)絡(luò)編輯部收集整理發(fā)布,僅為傳播更多電機行業(yè)相關(guān)資訊及電機相關(guān)知識,僅供網(wǎng)友、用戶、及廣大經(jīng)銷商參考之用,不代表西安泰富西瑪電機同意或默認以上內(nèi)容的正確性和有效性。讀者根據(jù)本文內(nèi)容所進行的任何商業(yè)行為,西安泰富西瑪電機不承擔任何連帶責任。如果以上內(nèi)容不實或侵犯了您的知識產(chǎn)權(quán),請及時與我們聯(lián)系,西安泰富西瑪電機網(wǎng)絡(luò)部將及時予以修正或刪除相關(guān)信息。
- 上一篇: 進口電機軸承的異響原因及解決方法。
- 下一篇: 高壓電機軸磨損維修的詳細流程
他們還瀏覽了...
- 2022-6-19高壓電機軸磨損維修的詳細流程
- 2022-6-4三相異步電動機安裝步驟以及西瑪電機的故障檢查方法
- 2022-5-29西瑪電機接線中最常見的幾種錯誤
- 2022-5-8西安西瑪電機頻率和速度之間的數(shù)學關(guān)系
- 2022-5-8三相異步電動機的正確接線方法及故障分析
- 2018-3-13進口電機軸承的異響原因及解決方法。
- 2018-3-8兩種判定異步電動機繞組收尾端的方法。
- 2018-3-7電機受潮后如何處理?
- 2018-3-4電動機皮帶輪或聯(lián)軸器怎么拆裝?
- 2018-3-2電機該如何檢查接線?
行業(yè)資訊
電機風罩的工作原理及其用途。
高壓電機軸磨損維修的詳細流程
三相異步電動機安裝步驟以及西瑪電機的故障檢查
西瑪電機接線中最常見的幾種錯誤
綠色發(fā)展可以幫助電機廠家解決利潤問題
高效節(jié)能電機過熱原因分析
需要更換高效節(jié)能的電機的必要性分析!
西安西瑪電機頻率和速度之間的數(shù)學關(guān)系
高壓電機軸磨損維修的詳細流程
三相異步電動機安裝步驟以及西瑪電機的故障檢查
西瑪電機接線中最常見的幾種錯誤
綠色發(fā)展可以幫助電機廠家解決利潤問題
高效節(jié)能電機過熱原因分析
需要更換高效節(jié)能的電機的必要性分析!
西安西瑪電機頻率和速度之間的數(shù)學關(guān)系
西安西瑪電機舉辦“迎國慶”員工趣味運動項目比
關(guān)于西安西瑪電機的工作制,大家了解一下。
西安西瑪電機工會慶祝3月8日的評選頒獎活動。
西安西瑪電機向在抗擊疫情前線的工作人員們致敬
西安西瑪電機職工安全生產(chǎn)知識宣傳教育工作全面
西安泰富西瑪電機亮相第27屆中國西部國際裝備
西安泰富西瑪電機將高效節(jié)能三相異步電動機作為
西安西瑪電機始終堅持誠信銷售的理念。
關(guān)于西安西瑪電機的工作制,大家了解一下。
西安西瑪電機工會慶祝3月8日的評選頒獎活動。
西安西瑪電機向在抗擊疫情前線的工作人員們致敬
西安西瑪電機職工安全生產(chǎn)知識宣傳教育工作全面
西安泰富西瑪電機亮相第27屆中國西部國際裝備
西安泰富西瑪電機將高效節(jié)能三相異步電動機作為
西安西瑪電機始終堅持誠信銷售的理念。
泰富西瑪電機
配套電柜
電機配件
- YKK系列高壓三相異步電機西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機可作驅(qū)動
- Y2系列緊湊型高壓異步電機西安泰富西瑪?Y2系列(H355-560)6KV緊湊型高壓異步電機可
- YE3系列高效節(jié)能電機西安泰富西瑪電機生產(chǎn)的YE3系列高效節(jié)能電機達到了國標二級能效標準,
- Z4系列直流電機西安泰富西瑪Z4系列直流電動機比Z2、Z3系列具有更大的優(yōu)越性,它不
- Z2系列小型直流電機西安泰富西瑪Z2系列電機為一般工業(yè)用小型直流電機,其電動機適用于恒功
- ZTP型鐵路機車動車用直流輔助西安泰富西瑪ZTP系列西瑪電機應(yīng)能滿足鐵路機車動車用直流輔助電機通用